长春第一汽车制造厂在建厂以来的30多年中,先后试制过数10种车型和数10种机型,除了4E140型5吨载重汽车经二汽改进为东风EQ140型5吨载重汽车投产外,其他均因资金或别的原因,未能投入生产。30年没有推出高水平的新产品,使一汽的生产经营几次陷入困境。为了在尽可能短的时间内,加速产品换型,摆脱市场竞争的困境,他们采取风险措施,大胆实行“单轨换型、垂直转产”的方法,走出了一条产品换型的新路子。
经过3年的艰苦奋战,一汽组织了以汽车研究所为骨干,全厂技术部门为基础的科技力量,终于完成了CA141整车和6102发动机的研制,并通过国家鉴定。新产品研制出来后,如何才能更快地投入批量生产,解决好老产品的转产换型问题。当时有两种不同的方案,一是采用“双轨制”,即老厂生产老产品不变,另建新厂或新线,生产新产品。在两条生产轨道平行作业中,老产品产量递减,新产品产量递增。这种换型方式风险小,进退都有余地,但需要投资较多,而且换型周期较长。二是采用“单轨制”,即在同一条“轨道”上直接垂直转产,使老产品停产,新产品投产,中间要有一个短暂的停装调整期。采用这种换型方式需要投资较少,转产周期较短,但这种换型方式风险较大,只能进,不能退。面对这两种转产换型方案,究竟采取哪一种?为了迅速换型,该厂决定“背水一战”,大胆作出“单轨换型、垂直转产”的决策。经过3年多的时间艰苦奋斗,终于完成了以产品换型为中心的技术改造任务。由于采取垂直转产,不仅争取了新产品大批量投产的时间,还节省设备1000多台,少建厂房面积2万平方米,节约投资1亿多元,至少节约了3年多的转产时间。
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文章来源:主编
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